高镁石灰石用于熟料煅烧的尝试

2026/7/17 11:07:51来源: 管理员

内容介绍

摘 要:通过对高镁石灰石进行生料配料调整及5000t/d熟料生产线工艺调整,改善回转窑运行状况,解决预热器频繁堵塞,出窑熟料f-CaO超标的问题,部分解决了矿山高镁石灰石应用难、排废量大的问题。提高矿山资源利用率,取得了一定的经济效益和社会效益。

关键词:高镁石灰石;游离氧化钙;预热器;熟料强度


0 引言

MgO作为熟料中的有害成分,应严格控制其在熟料中的含量,但实际生产中受矿山石灰石品质限制,从资源综合利用、生态环境要求及公司的经济效益和社会效益出发,要在满足质量要求的条件下,尽可能多利用高镁石灰石作为熟料煅烧的主要原料。

我公司5000t/d熟料生产线于2012年投产,石灰石矿山矿层结构复杂、断层较多石灰石质量波动大,主要表现为CaO、MgO含量不稳定,自开始生产即搭配使用高镁石灰石,为解决高镁石灰石带来的熟料煅烧困难,我司从矿山质量管理、生料配料、工艺技术调整等方面进行了多种尝试,并采取积极有效的措施,取得了一定的效果。


01 高镁石灰石应用情况

原材料化学分析见表1,熟料质量见表2和表3。

表1 原材料的化学成分分析
表2 调整前化学熟料成分、率值及矿物组成

表3 调整前熟料物理性能

在实际生产过程中,随着MgO含量的升高,出窑熟料结粒明显增大,而且大小不均匀,飞砂严重,黄块较多;大粒熟料外观颜色发黑,但破碎后多数黄心,结构疏松,f-CaO严重超标,升重值大幅度下降,熟料质量明显降低。同时工艺上表现为窑内通风不畅,还原气氛明显,窑内结圈严重,窑况明显恶化,窑内热工制度很不稳定,预热器结皮严重,多次出现预热器堵塞造成停窑,给窑稳定操作带来了很大困难,熟料产量大幅度降低,熟料质量受到严重影响,熟料MgO含量从3.2%提高到4.7%,3d抗压 强度下降2MPa,28d抗压强度下降3MPa。


02 MgO对熟料烧成和质量影响原因分析

在生产实践的过程中,我们总结了熟料MgO含量对熟料煅烧和质量的影响。

如果熟料MgO含量偏高(<3.0%),熟料煅烧时,可 降低液相出现的温度并增加液相量,降低液相的表面张力,从而促进C2S对CaO的吸收,有利于煅烧。

如果熟料MgO含量较高(3.0%~4.0%),液相表面张力大幅度下降,煅烧温度要比正常温度低,液相提前出现,煅烧范围要比正常窄,不利于f-CaO的吸收和晶体发育。表现在熟料外观结粒不均,飞砂严重。同时,在煅烧方面表现为易烧性好,但烧结范围变窄,操作难度大。

如果熟料MgO含量过高(>4.0%),熟料出现结球严重,冷却破碎之后的熟料大多数为黄块,烧失量明显升高,窑内频繁结圈,窑头飞砂严重,预热器结皮严重,经常堵塞。查阅相关资料得知,MgO含量>4.0%~4.2%时,熟料液相黏度增加,使阿利特结晶困难,从而使结粒变大,窑内极易结圈、结蛋。

综上分析,我公司熟料强度偏低的根本原因是出窑熟料MgO含量偏高,而配料方案和煅烧操作又没有及时或有效地作出适应性的调整,从而导致不正常窑况的出现,造成f-CaO超标严重,最终导致熟料强度的降低。


03 采取措施

3.1 控制石灰石中MgO含量

为了使熟料中MgO含量达到公司内控指标<4.0%,必须控制石灰石中MgO含量<3%。从石灰石进厂质量把关开始严格控制,分矿点搭配到位。同时强化石灰石均化效果,严格控制石灰石堆棚布料层数在400层以上,以改善和稳定生料质量,为稳定操作和熟料质量创造条件。

3.2 调整配料方案

原配料方案熟料三率值控制指标为:KH=0.90±0.02, SM=2.5±0.1,IM=1.5±0.1。

当熟料MgO含量在3.0%~4.0%时,选用三高配料方案,将熟料KH提高到0.91±0.02,SM提高到2.6±0.1,IM 提高到1.5±0.1。在此种情况下,随着MgO含量的提高,适当降低生料Fe2O3指标,以增加液相黏度和烧结范围,改善熟料质量和操作的适应性。

熟料MgO含量>4.0%时,熟料率值控制为KH=0.91±0.02,SM=2.7±0.1,IM=1.4±0.1,进一步提高硅酸率,控制液相量,增加Fe2O3的含量,降低铝率,以降低液相黏度,避免窑内结圈、结蛋,控制飞砂料。

3.3 优化操作参数

3.3.1 降低并稳定分解炉出口、窑尾和C5级温度

液相过早出现,易形成黏性物料,在预热器、窑尾烟道、C₅级及下料管道等处极易结皮引起堵塞,针对这些情况,应该严格控制分解炉出口、窑尾、C₅级以及C₁级出口温度。调整前分解炉出口温度一般控制在880℃左右,调整后控制在850~880℃,将窑尾温度由原来的 1050~1100℃降低至l000~1050℃,避免液相过早出现,减少结皮堵塞情况的发生,同时也减轻了窑内结长厚窑皮、结圈。我们在预热器各级下料管位置,设置了音频清堵装置,及时有效地处理了故障,提高了窑的运转率。

3.3.2 降低并稳定入窑分解率

控制入窑物料表观分解率在90%~92%左右,最高 不超过95%。在生产实践中,常出现因为入窑物料分解率过高达96%,熟料升重降低,质量下降。分析认为,由于分解率过高,也就是生料预烧较好,使液相提前出现,碳酸盐分解过程在预热器内基本全部进行完毕,熟料结粒过早成球过大,欠烧料、生烧料过多,固相反应带相应拉长,使化学反应产物活性降低,从而导致熟料升重降低, 熟料实物质量下降。

3.3.3 加强篦冷机操作

熟料急冷,可使熟料中阿利特、贝利特尤其β型C₂S 晶形稳定,并使液相来不及结晶而形成更多的玻璃体,避免L(液相)+C₃S→C₃A+C₂S的转熔反应;同时也可使方镁石晶体尺寸减小,提高方镁石水化产生应力的分散度,减小因方镁石水化对熟料强度的影响。因此,在篦冷机操作过程中,应保持好篦冷机各室合理的压力,特别是一室的压力,调节掌握好篦床速度,并保持一、二室风机用全风,使通过高温料层的风量稳定而充分,确保冷却效果。

3.3.4 调节煤粉燃烧器内外用风控制烧成带长度

烧成带长,物料在窑内更易提前黏结成球,窑况不稳定时甚至形成大球、大块,熟料结粒不均,f-CaO高,升重低。生产过程中,根据我公司实际情况控制好一次风量,调节好煤粉燃烧器内外用风比例(不同的燃烧器、煤质和热工制度是不同的),从而确保煤粉快速燃烧,使火焰缩短,控制烧成带长度。同时控制二次风温 不低于1100℃,适当提高窑速,缩短物料在窑内停留时间,以降低物料填充率提高窑内通风效率,达到薄料快烧的目的。


04 效果

(1)随着上述针对性措施的调整到位,出窑熟料外观质量明显改善,熟料结粒细小均齐,粉粒少,黄块少,升重提高近100g/L,质地坚硬,f-CaO下降1%左右,可以判断熟料实物质量明显提高。熟料3d、28d抗压强度明显提高,3d抗压强度平均达32.3MPa,较调整前提高2.0MPa;28d抗压强度平均达55.2MPa,较调整前提高3MPa。调整后的熟料化学分析及物理性能见表4及表5。

表4 调整后熟料化学分析

表5 调整后熟料物理性能

(2)通过采取上述配料方案和工艺操作措施,实现回转窑稳定操作,解决预热器频繁堵塞、黄心料严重现象,提高窑的运转率,消化部分高氧化镁石灰石矿产资源,而且使熟料质量稳定提高,取得较好的经济和社会效益。


05 应用体会

(1)MgO过高对熟料产质量的影响巨大,每上升1% 的MgO,熟料28d抗压强度降低约2MPa。但只要对配料方案和工艺操作及时作出适应性的调整,是完全可以改善的。

(2)不能在MgO升高过程中一味地降低Fe₂O₃。

(3)在使用高镁原料时,必须采用高品质烟煤,否则将更加恶化窑情。

(4)在回转窑操作中,应控制烧成带长度,适当降低窑尾、分解炉出口温度等工艺参数,适当提高窑速,保证二次风温,实现薄料快烧,控制熟料结粒,实现急冷煅烧。


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作者:聂志
单位:巴彦淖尔中联水泥有限公司

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